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凯烽玻天然气1#玻璃窑炉重建后已投产运行

2024/9/12 16:21:14

公司1#玻璃窑炉重建大修改造,目前已投产运行,玻璃炉仍采用天然气供热熔化玻璃,日出料量35吨,吨玻璃耗天然气约190立方,一炉四机布局,日产品标泡达45万只。主要产品有G125、G95、G80、ST64、ST58、A100、A90、A21、A60、以及118、90、75、70汞灯玻壳等产品

配套环保设施为SCR脱销除尘系统,工况流量为10000立方米/小时,流速10米/秒,监测处理后氮氧化物含量小于40毫克/立方米、颗粒物含量小于20毫克/立方米,实现达标排放。

1、该项目为高品质泡壳玻璃制品项目,具体参数:

(1)、窑炉熔化能力:                 35吨/天

(2)、燃料种类:                         天然气

(3)、熔化吨玻璃耗气量:           190立方米

(4)、产品种类:                         泡壳


2、方案说明

(1)、窑炉熔化能力                    35t/d

为了保证该熔窑在整个窑期内都能达到要求的出料量和熔化质量,就需要有足够的熔化面积,根据我们多年的设计经验和燃天然气窑炉的熔化特性,这次设计采用29平方米的马蹄焰窑炉。

(2)、窑炉熔化率的确定

窑炉的熔化率高低是衡量该窑炉的综合水平,为了延长窑龄,提高产品质量,就该项目的条件,熔化率取1.28t/d.m2较为适宜,正常情况下可以保证出高档玻璃制品,同时在需要提高产品产量时,还有一定的扩展空间。

(3)、窑炉技术措施

――选择合适的熔化率和熔化面积,在保证提高产品质量的同时,使得该窑炉建成后具有一定的扩产的灵活性;

――采用合适的长宽比,以保证燃料在窑内能完全燃烧,降低燃料消耗;

――采用合适的小炉结构,综合考虑燃天然气的燃烧特性,保证燃料在窑内能得到理想地燃烧;

――采用整体式上部结构,加强窑体保温密封,减少能量消耗;

――采用合适的工作部面积,减少二次加热,降低能量消耗,减少玻璃二次缺陷;

――熔化部和工作部都采用合适的深度,以适应透明玻璃液的熔化和冷却要求;

――采用火焰过火孔结构,既能降低能量消耗,又减轻后面料道成型温度补偿。

――采用三通道箱形蓄热室,提高格子体换热面积,提高余热利用率,降低能量消耗。

(4)、主要技术指标

――熔化能力                       35t/ d

――熔化面积                       29m2

――熔化率                         1.21t/ d.m2

――工作部面积(根据实际设备) 1.5m2

――工作部面积占熔化部面积比       5%

――日耗天然气(热值=8700Kcal/m3) 6000m3/ d



2024年9月10日